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燃氣退火爐爐況失常的處理(lǐ)
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燃氣退火爐爐況失常的處理(lǐ)
燃氣退火爐改善原料狀況,狠抓槽下(xià)篩分,原料是基礎,篩分的好(hǎo)與壞與爐況息息相關
    (1)增加生礦振動篩一套(以前生礦沒有過篩直接人爐)盡量篩除5~以下(xià)的粉末。
    (2)控制焦炭與燒結礦的給料量,由以前每秒20kg降至每秒lOkg,盡量延長篩分時(shí)間,提高(gāo)篩分效果。
    (3)加強槽下(xià)篩分管理(lǐ),要求值班工(gōng)長每班檢查原燃料四次并做好(hǎo)記錄,卷揚工(gōng)每班清篩面2次以上(shàng)。
燃氣退火爐制定詳細的工(gōng)藝操作(zuò)制度,盡量做到(dào)操作(zuò)上(shàng)三班統一
    (1)成立爐況治理(lǐ)攻關小(xiǎo)組,在全廠(chǎng)範圍内抽調三名操作(zuò)水(shuǐ)平高(gāo),經驗足的工(gōng)長進行三班操作(zuò),制度調整由攻關小(xiǎo)組讨論後确定;
  (2)日常操作(zuò):A、風(fēng)量風(fēng)壓控制以穩定爲主,不允許盲目加風(fēng),高(gāo)爐量壓緊張,及時(shí)回撤;B、定壓差操作(zuò),盡可能(néng)控制透氣指數在正常範圍的上(shàng)限;C,爐溫适當高(gāo)控,要求鐵(tiě)水(shuǐ)溫度不低(dī)于1460,低(dī)爐溫堅決禁止,出現(xiàn)要開(kāi)分析會(huì);D、堿度下(xià)控,一般不高(gāo)于1.10,控制在1.05-1.10之間。
洗爐
  (1)洗爐采用(yòng)分散加人洗爐劑和(hé)集中加人洗爐劑相搭配的方式進行,洗爐劑爲:錳礦和(hé)螢石,比例按2: 1混合。
  (2)分散加人洗爐,每批料均勻加入錳礦、螢石、數量占礦批5%左右,布向爐子邊緣,持續洗爐一個星期。
    (3)集中洗爐,根據爐況程度,不定期集中洗爐,目的是快(kuài)速恢複爐況,改善料柱透氣性,達到(dào)活躍爐缸的目的,5号高(gāo)爐在處理(lǐ)爐況失常過程中共集中洗爐5次,每次加人淨焦20車(每車2000kg)帶螢石和(hé)錳礦,負荷按1.0計(jì)算(suàn),通過洗爐取得了(le)明(míng)顯的效果,爐體溫度回升,水(shuǐ)溫差達到(dào)正常範圍,周邊溫差趨向均勻。
裝料制度的調整
    5号高(gāo)爐最主要原因是長期中心焦炭不足,造成中心料柱透氣性差,且長期鼓風(fēng)動能(néng)不足造成中心嚴重堆積的狀況,因此在布料及氣流控制上(shàng)堅決開(kāi)放(fàng)中心的思路,主要手段:(1)縮小(xiǎo)礦石批重。礦批由24噸縮小(xiǎo)至23.1噸。(2)焦炭、礦石整體向中心移動2度,适當疏松邊緣,保證順行。(3)增加爐中心焦炭量,同時(shí)縮小(xiǎo)焦礦平台。
    随着燃氣退火爐中心焦炭量的增加,中心料柱得到(dào)疏松,爐中心溫度升高(gāo),風(fēng)量增大(dà),煤氣利用(yòng)改善,爐況迅速好(hǎo)轉,通過以上(shàng)措施,5号高(gāo)爐爐況逐步好(hǎo)轉,滑料現(xiàn)象基本消失,管道(dào)得到(dào)控制,爐牆粘結消除,爐缸工(gōng)作(zuò)日趨活躍,各項指标穩步提高(gāo),到(dào)2012年5月份,高(gāo)爐達到(dào)一個良好(hǎo)的狀況,利用(yòng)系數穩定在3.5V(m3.d)以上(shàng),焦比低(dī)于400kg/t。

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